如何降低白鎢精礦分解成本

長期以來,我國的鎢精礦開採以黑鎢礦資源為主,產量一度占鎢精礦產量90%以上,目前黑鎢礦儲量已日趨枯竭,以白鎢精礦替代黑鎢礦意義重大且迫在眉睫。

傳統對白鎢精礦的分解大都採用酸法或者堿法技術。傳統酸法分解工藝對設備腐蝕嚴重;HCl易揮發,酸耗大,生產成本高且環境惡劣;鎢與磷在酸性溶液中易形成多酸混合物,較難分離,該方法作為主流程 已經基本被淘汰。而堿分解壓煮法一般都是採用高溫、高壓和高的堿加入量達到分解目的,工藝能耗高;易在白鎢精礦表面形成碳酸鈣鈍化膜,分解過程中會造成堿的大量使用而必須配備堿回收工序,且後續離子交換工序需要大量的水來稀釋至16-25g/L進交換柱,導致工藝成本高,廢水量大,單位產能小。

白钨精矿分解图片

為此,有學者提出一種分解白鎢精礦的方法和系統,可以克服傳統酸法分解工藝中鎢和磷較難分離,磷易影響產品品質的問題;採用無磷的草酸來代替硫磷混酸,草酸中的草酸根可以與鎢形成絡合物,同時草酸與鈣結合形 成難溶于水的草酸鈣,草酸鈣經硫酸處理後可得到草酸和硫酸鈣;可以徹底分解出白鎢精礦中的鎢,草酸可再生,迴圈使用;能夠顯著降低白鎢精礦的分解成本,簡化分解設備,方法的實驗過程為:

50L反應釜中分解10.0kg白鎢精礦, 白鎢精礦的WO3含量為25%,加入草酸的量為5.0kg,分解溫度為25,反 應時間為14h,白鎢精礦中鎢的分解率達到99.21%。過濾得到的分解液(草酸 鎢溶液)中鎢濃度為24.18g/LCa濃度為3.12g/LZn濃度為3.93g/LMg濃度為4.34g/LFe濃度為4.50g/L,採用萃取法,鎢的萃取率達到99.51%, 負載有機相經氯化銨反萃後,得到的鎢酸銨溶液蒸發結晶後可得到APT零級產品。分解渣經硫酸處理後,硫酸的濃度為2mol/L,處理時間為30分鐘,得到的草酸溶液再補充1.9kg草酸固體返回分解白鎢精礦,白鎢精礦的WO3含量為25%,分解條件與上相同,分解反應結束後得到鎢的分解率為99.31%。

研究對比表明,採用草酸直接常壓條件下分解白鎢精礦,白鎢精礦中的三氧化鎢的分解率可以達到99%以上,分解液經萃取後,鎢的萃取率可達到99%以上, 整個工藝可以得到零級APT產品,且污染小,成本低。

 

 

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