仲鎢酸銨制取工藝改進
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- 分類:鎢的知識
- 發佈於:2018-01-26, 週五 18:00
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現行的仲鎢酸銨(APT)的生產方法,是用鎢原料製成產品液,再濃縮結晶,其結晶的蒸汽部分冷卻成稀氨水,稀氨水不能返回使用。結晶母液和產品洗水,再濃縮結晶為二次結晶,二次結晶的母液再加堿和氯化鈣,合成人造白鎢。
APT車間廢水包括交換廢水、沉白鎢廢水和結晶廢汽水三大部分,鍋爐煙氣用一次水或自來水處理,車間所有的廢水集中後送入環保系統處理、排放。為此,煙氣、結晶尾氣和污水均不能達標排放。根據我國部分生產企業提供資料,有3%左右的鎢以白鎢形式消耗,有0.5%左右的鎢隨雜質元素一起排入廢水中。為此,鎢回收率不高,且因排放水處理不淨一方面造成了資源浪費,另一方面也對環境造成了嚴重的污染。
為解決現有生產技術的不足,有企業在生產仲鎢酸銨(APT)過程中,採用鎢原料壓力堿浸或拌堿焙燒後,將鎢原料轉化為鎢酸鈉溶液,調配堿和鎢的濃度,用樹脂吸鎢排雜,再通過解吸劑解吸,製成鎢酸銨溶液後再通過除雜,得到產品液,用產品液濃縮結晶,制得仲鎢酸銨(APT)產品,剩餘的母液和產品洗水再經處理後,返回車間主流程使用,其製備工藝包括如下步驟
1、將壓力堿浸出液配成交前液後,採用樹脂吸附(201x7),排出廢堿水,樹脂飽和後,用淋洗劑氯化銨和氨水的混合溶液解吸,得到解吸液,對解吸液進行除雜,得到產品液,再濃縮結晶;
2、將產品液濃縮結晶後,產生的母液和產品洗水,送入蒸氨釜中,先進行氨活化處理,氨活化處理中採用活化劑是氫氧化鈉,使母液的pH值調至≥9;後蒸氨,蒸氨溫度為85℃,同時回收氨;
3、將處理過的母液送至吹脫塔,吹脫餘氨,使NH3-N指標達到150mg/L,後轉入酸化釜中,加入硫酸(濃度93%),使pH值調至弱酸性;
4、將處理後的弱酸性液體送入離子交換柱,採用大孔徑弱鹼性陰離子特種樹脂D301吸附,後用氫氧化鈉溶液解吸,加入量及解吸時間以將樹脂中吸附的鎢和鉬解吸乾淨止,得到濃鎢酸鈉溶液;
5、將處理好的鎢酸鈉溶液,加入氧化劑,進行氧化處理;採用的氧化劑為:高錳酸鉀,加入量按硫離子當量數的1.2倍;
6、將鎢酸鈉溶液,送入交前液配製釜配製交前液,採用特種樹脂D301吸附,排出廢堿水,後用氯化銨和氨水的混和溶液,加入量6m3/離子柱,解吸飽和樹脂生成鎢酸銨溶液;採用現有技術手段對鎢酸銨溶液除雜;
7、將除去雜質的鎢酸銨溶液,即產品液,濃縮結晶後,制得產品,將其餘的母液和產品洗水按步驟2處理,並實施下一步的迴圈;
9、將回收的氨水除雜後提濃,配淋洗劑,返回生產流程,提濃殘液吹脫合格排放。
工藝改進後,仲鎢酸銨一次結晶後的母液經過脫氨、除雜後,鎢以鎢酸鈉形式可返回主流程,配製交前液使用,對樹脂交換性能不造成負面影響;鍋爐廢氣、車間廢水經過治理後達標,尤其是氨-氮指標,能達到一級排放標準(氨-氮15mg/L以下);APT回收率可提高到97%以上,提高回收率1%-3%,回收的氨可返回系統使用,除塵率>95%,脫硫率>98%,降低液氨消耗量,投資小,運行穩定。
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