西北油田采用硬質合金材質新型泵實現高氣液比井輕松“吐氣”
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- 分類:鎢新聞
- 發佈於:2014-04-23, 週三 12:40
- 作者 Yuri
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“以往高氣液比的井很讓我們頭疼,氣體進入泵內,不僅影響泵效,而且可能形成‘氣鎖’,油井完全無法生產。”技術員彭振華長期從事機械采油研究,高氣液比井防氣是他和他的團隊從去年初就開始的研究專題。“我們研制的新型泵采用硬質合金材質,各部分都是優化連接,強度和穩定性絕對可靠,可下到3500到4000米的深度。”新分員工曹暢自信地補充道。
針對常規管式泵無法排氣的弊端,研究人員起初希望在局部增大泵筒直徑,以形成有效的排氣空間,便於氣體與井液及時置換並及時排出。通過受力分析和強度驗算之後,這個想法很快被否定了。考慮到單一泵筒在擴徑後強度和穩定性會變差,有人想到了在泵筒上“過橋”,相當於將單層的泵筒通過接箍定位形成雙層泵筒。
“這種‘過橋’的方式並不是我們獨創,塔河的最大問題是深抽,泵的任何一點創新都必須接受這一考驗。” 雙層防氣泵的另一主要設計者張園說。
單層泵筒通過“過橋”變成雙層泵筒,內層的泵筒再經過特殊加工,有一個局部擴徑形成的空腔,就是氣液置換腔室,這是雙層防氣泵的核心部分。
這種特殊的管式泵工作時,隨著柱塞的上下移動,柱塞下部的氣體不斷與柱塞上部油管內的液體發生置換,使得柱塞下部的充滿度得到提高,從而促進了出油閥的開啟,可有效防止“氣鎖”,提高抽油機井的泵效和生產時效。
據悉,目前雙層防氣泵已在塔河油田AT9-14H、S41-6H和TK515井開展現場試驗,試驗後平均泵效高達86.8%,單井日均產氣量達到1萬方,氣液比顯著降低,目前最長有效排氣時間已達兩個月。
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