目前随着钨矿产资源的匮乏,特别是这几年钨产品价格的不断上涨,对仲钨酸铵(APT)生产过程中所产生的含钨除磷渣合理地综合利用,不仅能为企业资源再利用创造利润,而且也为国家创造财富。
随着白钨生产APT工艺的不断优化,白钨分解新技术逐渐代替了“盐酸分解”、“碳酸钠分解”、“苛性钠分解”等湿法冶炼技术,成为了白钨分解的主流工艺,工艺以分解率高、碱耗低、环保为基本目标,实现了全白钨低碱高效分解。
但是随着工艺的应用,分解液P含量偏高成了工艺解决的难题,为了解决分解液磷含量偏高的问题,处理工艺随之配套引进了分解液深度除磷工艺技术,解决了分解液含P偏高的问题,除磷渣就是分解液深度脱磷后经板框过滤后的产物,除磷渣含钨较高,渣中含WO3达到了20%—30%,并且除磷渣量较多,每处理8批原矿就有一批除磷渣,每批除磷渣的干重达到了550Kg—650Kg,若直接丢弃或变卖,不仅会影响回收率,而且造成很大的钨资源浪费。所以,有学者研究了一种钨冶炼除磷渣的处理工艺。
一种钨冶炼除磷渣的处理方法,将仲钨酸铵生产过程中脱磷工序所产生的除磷渣浸入到水溶液中,水与脱磷渣的液固质量比为4:1;再加入浸出剂与活化剂,后入反应釜充分反应后,过滤得到除磷分解渣和分解液,有价金属钨进入分解液;所述的浸出剂为片碱 所述的活化剂为85wt%的磷酸;片碱和磷酸的用量足够使除磷渣中的WO3反应生成Na2WO4,其具体的操作如下:
处理除磷渣含WO3 20.67%,除磷渣湿重为1035Kg,水份为50%,干重为517.5Kg。
首先将除磷渣倒入返渣槽加水搅拌,水与渣的液固比控制在4:1,混合均匀后,将料液打入中间槽,开启中间槽搅拌,在溶碱槽内首先加入100cm的水,加入 79Kg片碱,搅拌均匀后放入中间槽充分搅拌,用清水清洗溶碱槽内余碱,加66Kg85%工业磷酸至中间槽,加完后用清水清洗溶碱槽内余酸;配药完成后进料至反应釜充分反应,反应釜升温至180℃,保温2个小时,后排气卸料至稀释槽,经输送泵进入板框过滤,分解液中含有金属钨,用于后续制备提取;过滤后得到的除磷分解渣进行洗渣;洗渣水为工业制取软水;分解后的除磷渣渣含钨为0.85%,湿重为900Kg,水份50%,干重为450Kg,分解后的 除磷渣中钨的金属量为3.83Kg,除磷渣中钨的浸出率达到了96%以上。
本工艺可以高效低耗处理除磷渣,并有效回收渣中有价金属制备APT,综合利用资源。消耗控制在理论量0.6-0.8倍,节能降耗,节约成本,也可为钨冶炼行业处理低品位原料能起到很好的借鉴作用。
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